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本鋼板材熱連軋廠2300生產線開展異形坯軋制攻關

    板材熱連軋廠不斷修訂完善回爐坯生產指導,針對各種異形板坯進行軋制攻關,在生產計劃排產、軋鋼操作上精益求精,前7個月成材率提高0.21%,不僅避免了重新備料導致的合同逾期,還減少了由于回爐坯判廢而產生的經濟損失。
  2300生產線自投產以來,擔負著該廠70%以上的重點品種及55%以上的產量指標。經過10年的連續軋鋼,設備運行穩定性及控制精度均有不同程度變化,產線故障導致產生不能繼續軋制而回爐的鋼坯。
  回爐坯分為未變形和變形的異性坯。變形的回爐坯情況非常復雜,為此產線主要針對160~200mm的薄坯料,通條寬度、厚度不一致的坯料,235~270mm的厚坯料,邊部鋸齒形的異形坯料等開展攻關。
  據該產線負責人介紹:“如果這些坯料不能軋制,就和在線廢品一樣,同樣給成材率、加工成本、重新冶煉備料、合同執行等方面帶來諸多困難,同時造成停機、設備損壞,威脅處理卡鋼過程中的人員安全。”
  為提高2300生產線的軋成率和成材率,降低生產成本,提升效益,充分利用有限資源,確保合同執行,2300生產線積極組織工藝、軋鋼人員,對板坯庫內的回爐坯進行了軋制,沒有發生變形的次日組織排產,對不能直接軋制的,組織軋鋼操作人員進行現場切割,切割后與計劃處聯系合同計劃,并安排相關技術人員進行現場技術跟蹤,保證了回爐坯穩定軋制。

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